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许期钢:水泥在加气混凝土中的妙用之《.对水泥-许期钢

作者:  日期:2024-04-17 23:21:35 阅读:


在生产加气混凝土砌块中对水泥也有一定的技术要求哟。可不是任何水泥都能用的。


一丶生产加气混凝土采用的水泥,主要是从水泥的品种和标号两个方面进行选择,以保证加气混凝土对其化学成分,矿物组成以及其他的物理力学性能方面的要求。


二、从水泥在加气混凝土中的作用看,一是要提供CaO,二是要求促进坯体的硬化。因此,我们首先选择应该是425的普通硅酸盐水泥,当条件限制时,也可以选择325粉煤灰水泥或矿渣水泥,但其用量要明显增加.


三、在加气混凝土中,对水泥中游离氧化钙的含量可以适当放宽。因为其在坯体的静停及蒸压过程中将全部消化,同时,安定性不合格的水泥,游离氧化钙含量达到6%时,也可以使用。


加气混凝土制品在蒸压养护以前,水泥的重要作用是提供足够的CaO参加生产水化硅酸钙的反应,并保证加气混凝土料浆尽快的稠化凝结和硬化,保证浇注的稳定性,形成合乎要求的坯体。


四、如果以石灰为主,那么水泥主要是在浇注过程中起着调节稠度,保证料浆适当的粘度和可塑性,加速坯体硬化和促进蒸压过程中的水热反应等作用。


水泥中往往含有微量的铬酸盐,由于铬酸盐是强氧化剂,它会使铝粉颗粒表面氧化生成三氧化二铝,从而阻止铝粉发气。当铬酸盐含量超过30~40ppm时,就会明显推迟铝粉开始发气时间,影响料浆浇注稳定性,因而水泥中的铬酸盐含量应限制在20ppm以下。


五、当水泥中的铬酸盐含量过多而影响发气时,可以在料浆中加入适量硫酸亚铁,使6价铬离子还原成3价铬离子,以消除铬酸盐对铝粉的氧化作用。


六、水泥的细度不仅关系到水泥自身的物理和化学反应,而且影响加气混凝土料浆的用水量,稠化硬化速度和料浆稳定性,水泥过粗,不利于水化反应的进行,对加气混凝土料浆的温度是不利的;但水泥过细,其表面积太大,又会过多的增加料浆水料比,对浇注硬化和制品,强度都不利,还可能增加制品产生裂缝的危险。因此,细度比表面积不小于2/k


当我们已知水泥与石灰在蒸压加气混凝土中的化学成分,作用,技术要求,细度要求等以后,如何根据各地原材料,如:硅砂,山砂,粉煤灰,脱硫石膏,磷石膏等化学成分,特性。其目的是根据各地原材料的不同,特别是水泥化学成分,作用,技术要求以及石灰的消化温度,消化时间,有效钙的含量。


结合当地水泥,石灰的价格多少,进行合理的硅钙比调整,达到控制容重,提高强度,降低成本,以适应当前市场的激烈竞争。


2016年初我为云南省安宁市某


该公司模框容积3.474立方,实得成品3.024立方。按B06级原配比如下,产品规格200*200*600、 200*100*600


1每模料浆2670KG~2700KG


2每模石灰20.4%


3每模水泥 15.4%


4每模用铝粉 1.26KG~1.30KG


5浇注温度40OC左右


公司所用325水泥,进厂价220元/吨,石灰(块状)285元/吨,通过干磨法后,粉灰成本计算295元/吨。


石灰消化温度75OC左右,消化时间13min左右,有效钙含量(A-CaO)78%左右,细度18%以内。该公司原料磨浆:砂占60%,粉煤灰占40%,脱硫石膏占2%


根据安宁市某安宁某


石灰消解化验报告:室温: 水温20OC 取样点:石灰粉料仓试验时间:2016年1月13日


时间(min) 温度0C 细度% A-CAO% MGO% 吸水率%


9 77 19 78.35, 4.83 85


未消化颗粒%


备注(结论)9min770C持续2分钟



安宁市某


进厂粉煤灰出报日期:2015年12月21


SiO2 44.85,CaO 8.94,MgO 4.07


安宁市某


进厂硅砂出报日期:2016.1月13日


样品名称:硅砂


分析项目 % 备注


水份 7.4,有5%石子,细度 76


含泥量 11.26iO2 82.74


安宁市某


该公司原材料磨浆:硅砂 60%,粉煤灰40%,脱硫石膏2%(脱硫石膏不要钱,只付运费)。


我根据所有原材料分析报告单,进行如下调整:


一、 原材料磨浆:硅砂50%, 粉煤灰50%,脱硫石膏1%。


二、 每模料浆2670KG~2700KG。


三、每模石灰 16.8%


四、每模水泥14.8%


五、每模铝粉1.3~1.32KG


六、浇注温度47OC~49OC之间


七、静停稠化时间2小时至2小时30分钟。


200*200*600规格的出釜样块试压A3.2(MPA)成本计算比较


原配比单就水泥,石灰两项每立方计49.54元/立方。


经过我重新调整后,单就水泥,石灰两项每立方计42.52元/立方。比原配比降低成本7.02元/立方


该公司七条蒸压釜,每釜42.336立方


降成本对照表:


单釜( M3 ) 七条釜( M3 ) 二个班( M3 ) 每立方降低成本(元) 合计(元)


42.336 296.352 592.704 7.02 4160.78


备注:该表以两个班日产592.704立方计算


综上所述,得出如下结论:


当使用水泥和石灰混合钙质材料时,要根据各地水泥与石灰等原料的化学成分,作用,技术要求以及水泥与石灰的价格,在保证和达到控制容量,提高制品强度的基础上,降低成本。


在确定配比时,水泥和石灰的用量之和不是一个不变的数值,因为水泥和石灰在蒸压加气混凝土中的作用不尽相同,对制品性能的影响也不完全一样。


在一定的水泥和石灰用量下,水泥与石灰都有其用量最佳值,制品强度增加,碳化系数增加。


同一配比,水料比的过大或过小都将导致强度的降低,所以水料比的选择也十分重要。


掺加石膏用量的比例,对提高制品性能可以起到很大的作用。


生产加气混凝土采用的水泥,主要是从水泥的品种和标号两个方面进行选择,以保证加气混凝土对其化学成分,矿物组成以及其他的物理力学性能方面的要求。


从水泥在加气混凝土中的作用看,一是要提供CaO,二是要求促进坯体的硬化。因此,我们首先选择应该是425的普通硅酸盐水泥,当条件限制时,也可以选择325粉煤灰水泥或矿渣水泥,但其用量要明显增加.


在加气混凝土中,对水泥中游离氧化钙的含量可以适当放宽。因为其在坯体的静停及蒸压过程中将全部消化,同时,安定性不合格的水泥,游离氧化钙含量达到6%时,也可以使用。


加气混凝土制品在蒸压养护以前,水泥的重要作用是提供足够的CaO参加生产水化硅酸钙的反应,并保证加气混凝土料浆尽快的稠化凝结和硬化,使发气后的料浆不妇,保证浇注的稳定性,形成合乎要求的坯体。


如果以石灰为主,那么水泥主要是在浇注过程中起着调节稠度,保证料浆适当的粘度和可塑性,加速坯体硬化和促进蒸压过程中的水热反应等作用。


水泥中往往含有微量的铬酸盐,由于铬酸盐是强氧化剂,它会使铝粉颗粒表面氧化生成三氧化二铝,从而阻止铝粉发气。当铬酸盐含量超过30~40ppm时,就会明显推迟铝粉开始发气时间,影响料浆浇注稳定性,因而水泥中的铬酸盐含量应限制在20ppm以下。当水泥中的铬酸盐含量过多而影响发气时,可以在料浆中加入适量硫酸亚铁,使6价铬离子还原成3价铬离子,以消除铬酸盐对铝粉的氧化作用。


水泥的细度不仅关系到水泥自身的物理和化学反应,而且影响加气混凝土料浆的用水量,稠化硬化速度和料浆稳定性,水泥过粗,不利于水化反应的进行,对加气混凝土料浆的温度是不利的;但水泥过细,其表面积太大,又会过多的增加料浆水料比,对浇注硬化和制品,强度都不利,还可能增加制品产生裂缝的危险。因此,细度比表面积不小于2/k


当我们已知水泥与石灰在蒸压加气混凝土中的化学成分,作用,技术要求,细度要求等以后,如何根据各地原材料,如:硅砂,山砂,粉煤灰,脱硫石膏,磷石膏等化学成分,特性。其目的是根据各地原材料的不同,特别是水泥化学成分,作用,技术要求以及石灰的消化温度,消化时间,有效钙的含量。


结合当地水泥,石灰的价格多少,进行合理的硅钙比调整,达到控制容重,提高强度,降低成本,以适应当前市场的激烈竞争。


2016年初我为云南省安宁市某


该公司模框容积3.474立方,实得成品3.024立方。按B06级原配比如下,产品规格200*200*600、 200*100*600


1每模料浆2670KG~2700KG


2每模石灰20.4%


3每模水泥 15.4%


4每模用铝粉 1.26KG~1.30KG


5浇注温度40OC左右


公司所用325水泥,进厂价220元/吨,石灰(块状)285元/吨,通过干磨法后,粉灰成本计算295元/吨。


石灰消化温度75OC左右,消化时间13min左右,有效钙含量(A-CaO)78%左右,细度18%以内。该公司原料磨浆:砂占60%,粉煤灰占40%,脱硫石膏占2%


根据安宁市某


安宁某


石灰消解化验报告


室温: 水温20OC 取样点:石灰粉料仓试验时间:2016年1月13日


时间(min) 温度0C 细度% A-CAO% MGO% 吸水率%


9 77 19 78.35 4.83 85


未消化颗粒%


备注(结论)9min770C持续2分钟



安宁市某


进厂粉煤灰出报日期:2015年12月21日


样品名称青龙粉煤灰备注


分析项目 %


PH2 8


水份 16.6


细度 27


烧失量 6


SiO2 44.85


CaO 8.94


MgO 4.07


安宁市某


进厂硅砂出报日期:2016.1月13日


样品名称:硅砂


分析项目 % 备注


水份 7.4有5%石子


细度 76


含泥量 11.26


SiO2 82.74


安宁市某


该公司原材料磨浆:硅砂 60%,粉煤灰40%,脱硫石膏2%(脱硫石膏不要钱,只付运费)。


我根据所有原材料分析报告单,进行如下调整:


一、 原材料磨浆:硅砂50%, 粉煤灰50%,脱硫石膏1%。


二、 每模料浆2670KG~2700KG。


三、每模石灰 16.8%


四、每模水泥14.8%


五、每模铝粉1.3~1.32KG


六、浇注温度47OC~49OC之间


七、静停稠化时间2小时至2小时30分钟。


200*200*600规格的出釜样块试压A3.2(MPA)成本计算比较


原配比单就水泥,石灰两项每立方计49.54元/立方。


经过我重新调整后,单就水泥,石灰两项每立方计42.52元/立方。比原配比降低成本7.02元/立方


该公司七条蒸压釜,每釜42.336立方


降成本对照表:


单釜( M3 ) 七条釜( M3 ) 二个班( M3 ) 每立方降低成本(元) 合计(元)


42.336 296.352 592.704 7.02 4160.78


备注:该表以两个班日产592.704立方计算


综上所述,得出如下结论:


当使用水泥和石灰混合钙质材料时,要根据各地水泥与石灰等原料的化学成分,作用,技术要求以及水泥与石灰的价格,在保证和达到控制容量,提高制品强度的基础上,降低成本。


在确定配比时,水泥和石灰的用量之和不是一个不变的数值,因为水泥和石灰在蒸压加气混凝土中的作用不尽相同,对制品性能的影响也不完全一样。


在一定的水泥和石灰用量下,水泥与石灰都有其用量最佳值,制品强度增加,碳化系数增加。


同一配比,水料比的过大或过小都将导致强度的降低,所以水料比的选择也十分重要。


掺加石膏用量的比例,对提高制品性能可以起到很大的作用。


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许期钢

从事建材行业41余年,加气砖铁粉20000余人。擅长加气砖生产线工艺技术管理及资源合作对接。且擅长把复杂的事情简单化,喜欢与行业朋友分享。

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